1、引言
變頻調速技術(shù)因具有顯著(zhù)的節電效果、方便的調速方式、較寬的調速范圍、運行可靠、完善的保護功能等優(yōu)點(diǎn)而被廣泛應用。濟南裕興化工總廠(chǎng)是一家生產(chǎn)硫酸的大型企業(yè),年用電量巨大。如何節約電能已經(jīng)成為該廠(chǎng)降低成本的重要措施。
2、送風(fēng)機變頻改造情況
2.1 改造前狀況
該供風(fēng)系統采用380V 350kW風(fēng)機,靠調節風(fēng)道擋板控制送風(fēng)量以適應生產(chǎn)負荷的變化。由于投建時(shí)風(fēng)機選型較大,出現“大馬拉小車(chē)”情況,大部分電能被消耗在風(fēng)道擋板上,從而使風(fēng)機效率下降。
該系統在運行過(guò)程中采用自耦降壓?jiǎn)?dòng)方式,但啟動(dòng)電流仍然較大,電機受到的機械、電氣沖擊較大,經(jīng)常發(fā)生轉子籠條斷裂的事故。
為了解決上述問(wèn)題,決定對送風(fēng)機控制系統進(jìn)行改造,利用電機變頻調速方法實(shí)現送風(fēng)量控制、電機軟啟動(dòng),達到節能和實(shí)現穩定控制的目的。
2.2改造方案簡(jiǎn)介
在原電機與開(kāi)關(guān)之間增加一套變頻裝置,并保留了原有工頻回路做旁路,其電路結構圖如圖1所示。
圖1中,變頻器采用希望森蘭科技股份有限公司生產(chǎn)的SB200-375高性能通用變頻器,它是該系統的核心。變頻器的輸出電壓為0~380V,輸出頻率為0~650Hz。在實(shí)際使用中,變頻器上限頻率設置為50Hz。它由高性能數字處理器DSP控制,功率元件采用IGBT模塊,具有輸入、輸出波形好,諧波小等優(yōu)點(diǎn)。SB200變頻器保護功能齊全,包含了過(guò)壓、過(guò)流、欠壓、缺相、短路、過(guò)熱、瞬時(shí)停電保護等,能有效地保護電機及自身裝置,并且可查詢(xún)故障時(shí)各參數變化的記錄,大大地簡(jiǎn)化了維護的工作量。
變頻器采用高精度調節電位器來(lái)給定輸出頻率,根據需要的風(fēng)量在現場(chǎng)調速。電位器通過(guò)屏蔽線(xiàn)與變頻器控制器連接,并且設置了低通濾波器以提高控制精度。通過(guò)Y1端口的輸出頻率信號作為現場(chǎng)監控。由于采用了電氣互鎖裝置,使系統不會(huì )出現誤操作等意外事故。
由于該變頻器容量較大,為了減少dv/dt及di/dt對系統的干擾,在變頻器直流側增加了直流電抗器。
3、采用變頻器改造的效果
該系統風(fēng)機電機為350kW、額定電流629A、2極。原工頻工作時(shí),平均運行電流530~590A,取550A計算,每小時(shí)耗電約317kWh(有功);在投入變頻系統運行后,平均每小時(shí)耗電207kWh(有功),在變頻器輸入側(電源端)測試,電壓仍為380V,運行電流為280~320A,取300A計算;變頻系統功率因數取0.93;電價(jià)0.5元/kWh。
(1) 每小時(shí)節電
按有功計算,上式結果乘以上功率因數0.93
40%×0.93≈37%
每小時(shí)節電:317-207=110(kWh)
(2) 年效益
該風(fēng)機為不停機運行,年運行365天,故年節電效益為:
365×24×0.9×110×0.5≈43.4(萬(wàn)元)
(3) 投資回收年限
該系統總投資20余萬(wàn)元,每年收益43.4萬(wàn)元,所以該項目投資回收年限只有半年;同時(shí)提高了生產(chǎn)效率,降低了生產(chǎn)成本,效益十分顯著(zhù)。系統使用至今運行穩定,從未出現任何故障。